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技術(shu)文章 > 渣漿泵(bèng)電機過熱的(de)原因以及解(jiě)決方法
渣漿(jiāng)泵電機過熱(rè)的原因以及(jí)解決方法
浏(liú)覽次數:2505發布(bu)日期:2025-12-13
渣漿泵(beng)電機過熱存(cun)在的問題
細(xi)煤泥泵池的(de)人料量與濃(nóng)度增加,使泵(beng)的工作負荷(hé)增加。渣漿泵(bèng)型号為3007ZJA-1-A70,揚程(cheng)42.6m,流量945m³/h,電機型(xíng)号Y355M2-6,功率185kW,轉速(su)960r/min,額定電🐉流193.5A。在(zài)開車運行穩(wen)定後,電機電(diàn)流升至210A左右(yòu),電機溫度急(jí)劇升高,達到(dào)100℃,電機槽輪溫(wēn)度也非常高(gao),導緻25N4830三🐉角帶(dài)的壽命大幅(fu)下降,電機在(zai)🌈超負荷條件(jiàn)下根本無法(fǎ)正常運行。
渣(zhā)漿泵電機過(guo)熱原因分析(xi)
1)先是懷疑泵(beng)體本身有問(wèn)題。因為該泵(bèng)已運行2年多(duō),從來🌂沒有🛀🏻大(da)修過。于是,就(jiu)對該泵進行(hang)大修。大修後(hou)📧試車🛀,電機仍(réng)然超電流。于(yú)是就換了一(yī)台新泵,結果(guǒ)電機溫度沒(méi)有變化,還是(shi)很高。
2)考慮電(diàn)機可能老化(huà),于是就更換(huan)了新電機,結(jie)果溫度還💰是(shi)沒有變化。
3)懷(huai)疑管路阻力(li)發生變化,但(dàn)檢查後發現(xiàn)管路沒有阻(zu)塞或🆚洩漏情(qíng)況。
4)既然泵、電(dian)機和管路都(dou)沒有問題,認(rèn)為,還有兩種(zhǒng)可能會引⭐起(qi)電機超負荷(hé):(備選型時,可(kě)能忽略了介(jie)質濃度發生(sheng)的改💚變,電機(jī)選🙇🏻小了;②還有(you)一種可能是(shi),泵⛱️的揚程大(dà)于工況需要(yao)💁揚程,運📱行工(gong)況點向大流(liu)量🌈偏移。
渣漿(jiang)泵電機過熱(re)解決措施
由(you)于現場條件(jiàn)、生産時間、資(zī)金等的限制(zhì),更換泵體或(huo)換大電機❓都(dōu)不太容易實(shi)現,隻能通過(guo)泵的特性曲(qu)線來解📧決電(dian)機超負荷問(wèn)題。
通常采用(yòng)的改變葉輪(lún)數目法和削(xue)短葉輪葉片(pian)長度法🈲,手續(xù)繁雜,而且需(xū)要同時大幅(fu)度降低流量(liang)和揚程,不宜(yí)🛀🏻采用。我們嘗(chang)試采用閘門(men)節流法來調(diao)解水泵流量(liang)。但是,由于這(zhè)種方法增加(jiā)了管道的阻(zǔ)力損失,增加(jiā)🚶♀️水泵電耗,而(ér)且調節範圍(wei)不大,也不能(néng)達到目的。
所(suǒ)以,最後采用(yong)改變轉速調(diào)節法來調解(jiě)水泵的特性(xìng)🤩曲線。
由于該(gai)泵給礦漿預(yu)處理器打料(liào),安裝在标高(gāo)0.0m處,礦漿預處(chù)理器安裝在(zai)标高25.4m處,而且(qiě)管路中隻有(you)2個彎頭、1個閘(zha)閥☁️,其餘🏃均為(wei)直管,管路阻(zǔ)力不大。經過(guò)計算,泵的揚(yang)程達33.4m即可滿(man)足🔞需要。根據(jù)公式:
H1/H2=n1/n2
式中:H1為(wéi)改後泵的揚(yáng)程,m;H2為改前泵(beng)的揚程,42.3m;n1為改(gai)後泵的轉速(su),r/min;n2為改前泵的(de)轉速,r/min。
可得n1=H1×n2÷H2
該(gāi)泵為三角帶(dài)傳動。其中,電(diàn)機端槽輪直(zhi)徑D1 480mm,電機轉速(sù)960r/min,泵端♉槽輪直(zhí)徑600mm。可算出泵(beng)端轉速n2=480×960÷600=768r/min。
即改(gai)後泵速n1=33.4×768÷42.3=606r/min
改後(hou)電機槽輪直(zhi)徑:
D2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
因此,将電(dian)機端槽輪直(zhí)徑變小至380mm,就(jiu)可降低轉速(su),減少電機負(fù)荷。為此,重新(xīn)設計了新的(de)電機槽輪,直(zhí)徑380mm,泵的轉速(su)每分鐘降低(di)了162r。實際運行(hang)後,消除了電(diàn)機過熱現象(xiang),能夠适應正(zhèng)常生産。
但是(shi),電機槽輪直(zhi)徑變小了,使(shǐ)原有25N4830的三角(jiao)帶變長,電♋機(jī)底腳螺絲調(diao)整距離滿足(zú)不了實際需(xū)要。所以,根據(ju)現場情況,經(jīng)過測算,更換(huàn)了原有的三(san)角帶,采用了(le)25N4570三角帶,解決(jué)了三角帶松(song)的問題。
事實(shí)證明,由于細(xì)煤泵池物料(liao)發生了變化(hua),原有的泵及(jí)🏃🏻♂️電機🈲選型已(yǐ)不能适應新(xīn)工藝需要。為(wei)此,應根據泵(bèng)和管路的特(tè)性💞曲線選擇(zé)出最佳的工(gōng)況點。由于現(xiàn)場條件限制(zhi),本文采用的(de)上述辦👣法經(jīng)濟實用,節省(shěng)了大量的資(zī)金和工作時(shí)間。